1月,方大酒钢坚持稳产与疫情防控并重。在做好疫情防控的同时,全面做好生产经营。制造成本较目标下降164.81元/吨,顺利完成公司1月份下达的成本目标。
设备运转率稳步提高
设备稳定性是增产降本的重要保证。1月,方大九钢超前谋划、科学部署,以全面降低设备故障率、提高设备运转率为目标。企业优化设备巡检系统,完善以设备巡检为核心的设备管理体系,使运行设备处于受控状态,检修设备处于计划状态,备用设备处于良好状态,实现设备可靠性、可维护性、经济性的优化;加大设备隐患排查整治力度,广泛开展合理化建议征集活动,充分利用检修时间,积极组织人员全面梳理设备隐患,开展地毯式排查整治,消除设备隐患,坚决遏制设备停工停产重大事故,确保设备平稳高效运行。
码头工人有序地工作
为进一步提高设备故障率,降低生产成本,公司加大各工序管理力度,优化内部生产组织模式,同时做好设备检修,杜绝计划外检修,降低设备事故率,确保生产平稳顺利进行。1月份,方大酒钢实现了钢铁、木材产量目标,带动固定成本较目标成本下降23元/吨木材。
节能降耗成效显著
能源消耗是影响企业成本的关键因素。1月,方大九钢以“打击目标、降低成本”为重点突破,全力降低工艺成本。
公司炼铁厂大力倡导节能降耗,制定能耗管理方案,对西区烧结二次回水、现场水浴除尘器水路、西区烧结脱硫工艺用水进行改进,利用大量二次回水降低新水消耗,每天节约新水约1500吨。分析了影响钢铁材料消耗的因素,通过钢包加盖和合金在线烘烤,降低了各工序的“温降”,提高了钢铁材料产量。1月份公司炼钢厂钢材消耗较目标下降4kg/吨,带动吨料成本每吨材料下降11元。轧机为改善加热炉的工作条件,提高钢坯带来的物理热量做出了很大努力。通过建立严格的热钢坯上落制度,科学安排棒线材轧制,最大限度利用炼钢钢坯余热,降低加热炉能耗;全面推行热装热送管理,大幅度提高了钢坯热装率,为降低吨材用气量创造了有利条件。1月,公司轧钢厂综合用气量较2019年全年下降18.33立方米/吨。
产品的产量逐渐增加
成材率是轧钢过程中降低成本、提高效率的重要指标。提高产品的良率可以有效促进生产成本的降低。
以公司轧机为例,该厂通过提高技术管理标准,加强对工艺和设备安全运行的监管,有效提高了产品良率和定尺率。一方面,工厂优化工艺操作,通过加强工艺纪律监督,严格控制飞剪头尾尺寸,提高切头切尾精度,降低切损量;另一方面,加大严格管理力度,进一步推进精细化管理。通过加强直螺旋产品的不规范质量管理,对剪切后的头部弯曲、棒材产品的金相组织和中间板的形状加强了精细控制,有效提高了成品质量。同时,工厂加大设备管理和工艺监督,有效预防设备和工艺事故,不断提高设备有效运转率和工艺操作水平;全面落实生产、设备、技术和工艺质量的生产责任制,确保产量的提高。此外,工厂还通过开展打击经济技术指标竞赛、小革变小革等活动,促进了产品良率的持续提升。
1月份,公司轧机综合实物产量和定尺率较2019年平均值分别增长0.034%和0.013%,产品综合合格率达到99.99%,做到了抗疫保产。